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電(diàn)源電壓降低引(yǐn)起電動機跳閘原(yuán)因分析及處理

發布:admin 時間:2024-08-24

1、故障現象

  

  某粉煤灰鋼板庫項目在外循環出料運行過程中,時常出現庫頂收塵電動機故障跳閘(zhá),造成庫頂收(shōu)塵器無法工作的情況(kuàng)。現場工作(zuò)人員反饋情況如(rú)下。

  

  (1)收塵器在起動過程中偶(ǒu)爾發生收塵電動機故障跳閘。

  

  (2)鋼板庫內(nèi)物料外循環出(chū)料運行約1~2h,收塵電動機故障(zhàng)跳閘。

  

  (3)收塵電動(dòng)機故障(zhàng)跳閘時,電動機(jī)保護器顯示的動作電流為40A。

  

  (4)現場收塵器為PPCS32-6型,其銘牌主(zhǔ)要數據如(rú)下:離心風機為9-26 8D型,流量8792~11320 m3/h,全壓3834~3638 Pa; 收塵電動機為 Y2 180M-4 型(xíng),額定功率 18.5kW,額定電流 36A。

  

  2、根源查找及數據記錄

  

  根據現場反饋的(de)情況(kuàng),我公司立即派相關專業人員(yuán)前往現場,從以下幾個方麵查找故障原因。

  

  2.1、機務部分檢查

  

  (1)電動機與減速機之間(jiān)聯軸器的安裝是否符(fú)合標準;

  

  (2)盤動風機轉子(zǐ),風機有無刮碰摩擦現象;

  

  (3)減速機軸承(chéng)的油位是否正常;

  

  (4)收塵器布袋(dài)是否(fǒu)破損;

  

  (5)到貨設備(bèi)參數與設計參數是(shì)否一致。

  

  2.2、電氣部分檢查

  

  (1)用絕緣電阻表檢查(chá)電纜及電動機絕緣是否(fǒu)符合(hé)要求;

  

  (2)檢查電纜接線是否牢固,有無接觸不良情況;

  

  (3)檢查電動(dòng)機(jī)保護器的(de)參數(shù)設(shè)置情況。

  

  2.3、記錄相關運行數據

  

  經設備工程師檢查(chá),機務部分不存在問題,電氣部分電纜及(jí)電(diàn)動機絕緣、電纜接線(xiàn)等均無問題。鑒於收塵器(qì)在起動過程中偶爾發生故障跳閘情況,為了使收塵器能順(shùn)利起動及記錄運行數據,將電動   機保(bǎo)護器動作電流從(cóng)原來的36A改為40A( 即1.1倍電動機額(é)定電流) 。記錄收塵器(qì)運行時的數據如下:

  

  (1)設備未運行時的電源進線電壓:AB相電壓為399V,AC相電(diàn)壓(yā)為397V,BC相電壓為398V。

  

  (2)收(shōu)塵(chén)器空載運轉4h的數據:A相電流34.1A,B相電流34.6A,C相電流33.9A;AB相電壓(yā) 388 V,AC相電壓386V,BC相電壓387V;電動機本體(tǐ)最高溫度73.2℃ ,電動(dòng)機軸(zhóu)承最高溫度70℃ 。

  

  (3)鋼板(bǎn)庫(kù)外循環出料時,收塵器運轉 90 min 的數據: A 相電流 40.2A,B相電流39.5A,C相電(diàn)流39.8A;AB相電壓354V,AC相電壓351V,BC相(xiàng)電壓356V; 電動機本體最高溫度81.4℃,電動(dòng)機軸承最高溫度77℃ 。

  

  3、原因分析

  

  通過以上數據分(fèn)析及用鉗形表測試發現,當鋼板庫(kù)外循環出料時,三(sān)相電(diàn)源電壓由設(shè)備未(wèi)運行時 的空(kōng)載電壓398V 左右下降至帶載運行時的354V 左右,同時收塵電動(dòng)機電流及電動機(jī)溫度比空載時略有升高。根據 GB 50052—2009 《供配電係統設計規(guī)範(fàn)》,正常運行情況下,電動機端子處(chù)電壓偏(piān)差允許值為±5% 電動機額定(dìng)電壓(yā)。由上可知,現(xiàn)場收塵電動機實際運行時的電壓遠低於電動機額定 電壓,電壓偏差在-11% 左(zuǒ)右,已無法滿足 GB 50052—2009中電壓偏(piān)差允許值為 ± 5% 電動機額定電壓的要求。根據功率計算公(gōng)式P= √3UIcosφ,電源電(diàn)壓降低至354V 將直接導致電動機電流升高至40A左右。由(yóu)於此時的電動(dòng)機實際電流已高於(yú)電(diàn)動機保護器的設定值(zhí)36A,所以電動機保護器過流保護動作跳閘。注: 鋼板庫物料外循環時,收塵電動機采用電動機保護器(qì)控製,其餘設備采用變頻器控製。

  

  經過檢查發現,造成收塵電動機電(diàn)源電壓低(dī)的(de)原因有如下幾點。

  

  (1)鋼板庫電氣室的進線電源采用臨時電源,電源取源點至鋼板庫電氣室的距離約為500m。

  

  (2)如果隻是單台設備工作,鋼板庫電氣室提供的電源符合(hé)設備用電要求。但是,鋼板庫外循環出料時參與運行的設備有1台18.5kW收塵電動機、1台75kW羅茨風機、2台90kW羅茨風機,此時鋼(gāng)板庫電氣室提供的電源已無法滿足設備用電要求。

  

  (3)此項目為在建工程,現場有其他臨時(shí)用電設備從鋼板庫電氣室取用電源,臨時用電設備與物 料外循環(huán)同時工作的可能(néng)性較大(dà)。

  

  4、應對措施及效果

  

  盡快(kuài)更(gèng)換鋼板庫電氣室總進線電源取源點。在(zài)新電源未接入前,禁止用電設備同(tóng)時工作。

  

  2014年11月(yuè),此工程新建的變配電室正式投(tóu)入使(shǐ)用。鋼板庫(kù)電氣室的電源更換為從粉磨電氣室(shì)引入,粉磨電氣室到鋼板庫電(diàn)氣室的距離(lí)約為60m。采用與臨時電源電纜相同型號及規格的電纜將正式電源接入鋼(gāng)板庫電氣室後,鋼板庫外循環 出料時的電源電壓穩定在390~399V之間,現場設備(bèi)運行(háng)正常,收塵器電動機再未出現(xiàn)過流跳閘現象。


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